美专家:没人盼着中国自己研发喷气引擎!

发布日期:2025-10-27 点击次数:106

到2025年2月,美国国会举行听证会时,一位航空领域的专家忽然发声:没人盼着中国自己研发喷气引擎。

他就是这个,也是美国的心里话。要是中国掌握了这门技术,西方70年在空中紧握的那把锁,基本就能打开了。

到了2015年冬天,在北方某个空军基地,三架战机静静地停在停机坪上,螺旋桨一动不动,气氛挺寂静的。

不是飞行员不想飞,而是发动机出问题了,那几架战机装的是俄制的AL-31F发动机,结果其中一个零件坏了,只能送回俄罗斯去修理。

那会儿俄方的产能紧张啊,报告上去都快两个月了,零件还没送过来,结果战机就这么搁了整整一个月。

西方对中国航发技术一直是明面上的限制,不是把核心零部件放进禁售名单,就是对出口相关设备的审批格外严苛,导致到货时间一拖就是一年多。

不仅如此,它还拉着盟友一起,不愿提供维修技术,连用来研发的测试设备都不肯出售。

那是在2016年,中国花了整整五年时间,才从俄罗斯购得了24架苏-35战斗机,花费超过20亿美元。

实际上呢,中国当时是主要打算买最先进的117S发动机,但俄罗斯就是不肯卖,也不提供图纸,关键参数啥都不转让,最后只把整机卖给我们。这一做法,就是不想让咱们接触到核心技术。

那会儿咱们搞航发,最头疼的就是“三无”——没有优质的材料,没有先进的设备,也缺乏关键的技术资料。

说起材料吧,发动机里最值钱的可是涡轮叶片,得在一千六百度以上的高温下转着,还不能变形。

西方根本就不卖咱能抗得住那温度的单晶合金原料,咱自己试了几回,做出来的叶片,要么一碰高温就变软,要么过不了多久就裂开了。

2006年,连涡扇-10刚开始批量生产时,由于还没搞明白进口热障涂层的技术,叶片的使用寿命大概只有国际同类产品的六成。

就是说,他们的设备能用300小时,而咱的最多也就180小时,每飞200小时就得拆下来送厂检测,光拆装和等检测的时间,就比人家多花了一倍。

再看这设备,搞涡轮盘、叶片都得用7轴以上的高精度机床,这东西美国、德国都掌握得很牢,连配套的加工软件都不给出口。

之前咱们只能用普通的机床,加工出来的零件精度就差零点零几毫米,可偏偏这零点零几,一到发动机转动,振动就会明显增大,噪音也会跟着厉害,寿命自然就受影响。

有次沈阳机床厂的师傅说,那会儿加工个涡轮盘,你的反反复复打磨五六遍,还不一定能合格,报废率高得让人心里捅刀子。

特别让人生气的是哪些数据,发动机试车时,像涡轮振动频率、燃油喷射压力曲线这些关键参数,西方都不露面,连提都不愿提。

咱们自己跑试车,基本上只能一点点琢磨,有时候试个一次就得耗上好几天,还得冒着零件坏掉的危险。

做回涡扇-10试车的时候,涡轮振动突然超标,工程师们连夜拆开检查,结果发现原来是燃油喷射压力没调稳。当时要是有个现成的数据参考,不就省得费那么大劲走弯路了吗?

面对这些难题,中国航空人没有退缩,也不愿意轻易认输,更不甘心一辈子都受人牵制。

他们从材料到设备,从控制到测试,大家都抱着那股“啃硬骨头”的精神,一点点攻坚克难,终于研发出了涡扇-15。

说到材料,科学院金属所的各个团队,为了研制出DD6单晶合金,真是在实验室里摸爬滚打了快三年。

一开始铼元素的比例是3%,在1800℃的高温下,叶片坚持不了多久。于是,团队就不断调整,试了112次左右,终于找到合适的配比。

有次测到关键时刻,实验室的温控器出了点差错,温度突然飙升或下降,王工程师就一晚上守在设备边,盯着屏幕上的数字,生怕漏掉哪一点细节。

直到2018年,DD6单晶合金终于实现了量产,成本比进口的便宜了40%左右,叶片在1800℃的高温下耐久强度还提高了12%,这下可算不用再依赖别人的材料了。

看看这设备吧,沈阳机床厂跟航发606合作,主要是想搞定7轴机床的“动态误差补偿技术”。

那会儿团队里的师傅们,几乎每天都操到半夜,有时候就为了调个参数,能在机床边站上一整天。

最后,靠着一点点查线路、调整程序,才把精准度从 0.05mm提升到了 0.02mm。

这到底有多细呢?比一个头发的五分之一还要细点!

到了2023年,涡扇-15的核心零件全部用国产设备加工,完全告别了对美国哈斯机床的依赖。

控制系统让人挺意外的,以前咱们用的是进口的液压控制,油门响应得得得得得得得得得要0.8秒,也就是说反应挺慢的。可是歼-20还要进行“过失速机动”,这速度,根本跟不上。

工程师们索性换了个想法,把舰载激光武器上的光纤控制技术拿过来了。

刚开始测试的时候,反应速度还不够快,团队就对光纤的布置进行了改善,还调整了信号传输的频率,最终把时间压缩到了0.48秒。

在2023年双发试飞时,歼-20展示了“眼镜蛇机动”,油门操控得既迅速又精准,完全没有出现一丝控制延迟的情况。

整体来看,涡扇-15的推力达到了18.5吨,推重比是10.87,具备三维矢量推力控制,完全符合歼-20的使用要求。西方的封锁措施,现在基本上没啥用了!

而且发动机技术也跟着突破,不光军工受益,整个产业链都跟着焕发了活力。

上游的原料,中游的生产,再到下游的检测和维护,每个环节都提升了不少,连老百姓平常用的民用产品,也都受惠呢。

中复神鹰在上游环节研发的 T1100 级碳纤维复合材料,专门用来做发动机机匣,比进口的轻了整整15%,而且抗疲劳的强度还提高了20%。

到2024年,产能已经冲到5000吨,不仅供应航发用料,还被用在民用直升机的机身上。现在国产的民用直升机比以前轻了许多,又省油不少,飞一次能节省不少花销。

除了这些,工程师们还依靠涡扇-15的核心技术研发出了一款推力达600公斤的涡扇发动机,主要用在大型无人机运输上。

回头看这十年啊,从战机因为进口发动机不得不停飞,到现在航发技术像雨后春笋一样发展,真的是不容易,不过好在我们坚持过去了!

而且将来还会出现更厉害的航发技术,这样一来,不论是天空中飞的飞机,还是地面跑的车辆,都能变得越来越牛逼!

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